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AEC循環(huán)水處理新技術的工業(yè)應用

文章出處: 本站 人氣: 發(fā)布時間:2017-07-03

(一)使用AEC技術前的情況53.5之間;加藥方式:人工沖擊投加,勞動強度大;腐蝕結垢現(xiàn)象控制良好,腐蝕速率控制在0.075mm/a以下;微生物情況控制不夠穩(wěn)定。

  (二)AEC技術使用后的情況AEC配方的劑量及加藥方式(見表1),使用AEC配方后,由藥劑設定值去控制主藥劑泵的啟停,由氧化還原電位(ORP)去控制殺菌劑的加入量,由PH值去控制硫酸泵的啟停;使用該方案后水場運行情況:腐蝕結垢現(xiàn)象得到有效控制,腐蝕速率平均值穩(wěn)定在0.020.03mm/a,濃縮倍數(shù)在2003年8月以后達到了方案設計要求,此后基本控制在6以上,超過了方案設計要求。

  表1AEC配方的劑量及加藥方式配方劑量加藥方式連續(xù)每月一次沖擊投加連續(xù)優(yōu)氯凈間斷沖擊投加三、應用結果(一)控制系統(tǒng)運行情況控制系統(tǒng)的在線監(jiān)測儀表運行可靠,北京金應利公司的專用控制軟件運行正常,可以有效地控制加藥系統(tǒng)全自動地平穩(wěn)運行,為獲得良好的處理效果提供了可靠保證。

  濃縮倍數(shù)比較濃縮倍數(shù)是指經過濃縮過程的循環(huán)水的含鹽量和新鮮水的含鹽量的比值。

  含鹽量表示為水中各種陽離子量和陰離子量的總和。但含鹽量的計算很麻煩,考慮到水溶液中溶解鹽類都是以離子態(tài)存在,因此具有導電能力,所以電導率可以間接表示出溶解鹽類的含量(含鹽量)。因此,濃縮倍數(shù)=S循/S補Cond循/Cond補。為了說明采用AEC技術前后濃縮倍數(shù)的變化,在表2、中采用以二氧化硅計算循環(huán)水系統(tǒng)的濃縮倍數(shù)數(shù)據(jù)。

  表2濃縮倍數(shù)的變化時間濃縮倍數(shù)時間濃縮倍數(shù)通過同期比較可以看出,使用貝迪技術后,濃縮倍數(shù)由使用前的3. 3左右提高到6.5左右,這使得補水量及排污量大幅度減少,同時二者所需費用也大幅度降低,經濟效益顯著。

 ?。ㄈ┫到y(tǒng)的腐蝕狀況得到了良好的控制通過對水池中的監(jiān)測掛片分析可知,系統(tǒng)腐蝕狀況得到了良好的控制,平均腐蝕速率為0314mm/a,是貝迪技術承諾標準0.075mm/a的五分之二,說明所使用的貝迪技術在高濃縮倍數(shù)下,能夠非常優(yōu)秀地控制腐蝕結垢現(xiàn)象,滿足了裝置安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)運行的要求。

  8廠日期9月75水場濃縮倍數(shù)對比同樣從圖中可以看出,使用原配方的腐蝕速率不大穩(wěn)定,平均腐蝕速率在0.04mm/a左右,而使用貝迪技術后,平均腐蝕速率不僅低于原配方的不說,而且基本上穩(wěn)定在0.03mm/a左右,說明目前所用的AEC方案非常好地滿足了水處理的要求,取得了好的效果。

 ?。ㄋ模┪⑸锏目刂扑搅己脗鹘y(tǒng)藥劑應用的是殺生滅藻理論,即通過采樣分析確定微生物大量繁殖時進行間歇投加殺菌劑,殺死各種細菌及微生物。它帶來的的弊病就是產生大量的微生物尸體及微生物新陳代謝產物,從而導致大量粘泥產生,影響換熱效果。而且沖擊投加鹵素殺生劑,在投加初始時,系統(tǒng)的余氯較高,對銅及不銹鋼的腐蝕較大。而AEC利用的是連續(xù)的微生物控制,并使循環(huán)水保持較低的余氯量,時刻保證微生物在低水平,對設備又不造成腐蝕。這是AEC技術可以非常優(yōu)秀地控制微生物的原因。

 ?。ㄒ唬┨岣邼饪s倍數(shù)后的節(jié)水效果在使用人£匚技術之前,濃縮倍數(shù)在3.3左右時,其平均補水量為29.02心3/應用人£技術后,當濃縮倍數(shù)穩(wěn)定在6.5左右時,其平均補水量為24.25m3/h.因此,應用AEC技術后,其月節(jié)水量和年節(jié)水量分別為:補水單價以1.0元/噸計,排污處理費以1.5元/噸計,通過計算知,應用AEC技術后,由于減少新鮮水補水量每年可節(jié)省費用41212.8元,相應地減少排污費用為61819. 2元。

  優(yōu)良的水質減少了結垢,提高了換熱效率。

  有效抑制腐蝕,降低了設備更新和維修費用。

  采用國產化的AEC系列水處理劑后的效益通過采用國產化的AEC系列水處理劑,在加強系統(tǒng)緩蝕、微生物及粘泥控制的前提下,并大程度地降低循環(huán)水處理成本,確保生產裝置使用優(yōu)質循環(huán)水,延長換熱設備運行壽命,提高了綜合生產效益。使用國產化的AEC系列水處理劑前后的效益對比,見表4、表5、表6. 75循環(huán)水系統(tǒng)運行參數(shù):系統(tǒng)體積(F):1500m3,實際循環(huán)量⑶):3000m3/h.當濃縮倍數(shù)(幻為6,溫差(Af)為6C時,年平均蒸發(fā)系數(shù)(>)取0.85,則系統(tǒng)蒸發(fā)量為:當系統(tǒng)無滲漏,且不計風吹損失時,排污量(的為:根據(jù)系統(tǒng)體積和排污量,計算年用藥量,最后計算出藥劑費用。

  從表4表6可以說明,由于調整方案后不再使用優(yōu)氯凈和高效滅菌靈,循環(huán)水處理藥劑節(jié)約費用約7萬元,清洗預膜費用節(jié)約5萬元,總計節(jié)約費用約12萬元。

  (一)在較高的濃縮倍數(shù)下,防腐蝕、防垢、微生物控制良好由于AEC技術中藥劑不水解、不分解、不降解,理論上停留時間無限長,因此可在較高的濃縮倍數(shù)及較長的停留時間下發(fā)揮藥效,防腐蝕、阻垢及微生物控制效果良好。

  表475循環(huán)水系統(tǒng)方案調整前運行費用(每年)化學藥劑加藥量用藥量:kg/年單價:元/kg藥劑費用:元優(yōu)氯凈高效滅菌靈約3噸/月表575循環(huán)水系統(tǒng)方案調整后運行費用(每年)化學藥劑加藥量用藥量:kg/年單價:元/kg藥劑費用:元約8kg/天約3噸/月表6方案調整前后直接經濟效益對比調整前調整后名稱AEC藥劑清洗預膜(二)達到節(jié)水、節(jié)能及環(huán)保的目的濃縮倍數(shù)自動控制,能長時間穩(wěn)定地在高濃縮倍數(shù)下運行,不僅節(jié)約了大量的補充水,而且減少了排污量,從而實現(xiàn)了節(jié)水、節(jié)能和利于環(huán)保的目的。

 ?。ㄈ┳詣踊潭忍岣呔哂凶詣釉诰€分析、監(jiān)測、自動加藥、故障報警、歷史趨勢查尋、遠程監(jiān)測、遠程控制等功能,減少了操作人員的勞動強度,并且可減少分析頻次,適應新形勢需要。

 ?。ㄋ模┨岣邠Q熱效率應用AEC技術后,由于其有較好的微生物粘泥剝離、抑制效果和阻垢能力,換熱效果明顯好轉,消除了生產中負荷增加而循環(huán)能力不足的瓶頸問題。

  由工程師定期的技術服務,給出水質分析報告,解決現(xiàn)場問題,使循環(huán)水系統(tǒng)管理更專業(yè)化。

 ?。╅g接效益明顯及管理水平進一步提高由于水系統(tǒng)的腐蝕、結垢及微生物粘泥得到有效控制,所以能大大減少設備搶修、檢維修工作量,也能減少由此導致的非計劃停工次數(shù),不僅保證了工藝的平穩(wěn)運行,而且使設備長周期運轉,間接效益明顯,同時由于使用了先進的軟硬件技術,也使水質管理水平又上了個新臺階。

  隨著對目前水處理方案進行優(yōu)化調整,隨著AEC配方國產化的逐步實施,在保證系統(tǒng)緩蝕、微生物及粘泥控制的前提下,并大程度地降低循環(huán)水系統(tǒng)處理成本,使得該技術的可推廣性更強。

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